第568章 制粒机闷机堵料 引风机叶轮失衡(1/2)
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天刚蒙蒙亮,王师傅、李伟、刘波就到了维修间。开窗通风,擦工具台,把扳手、撬棍、手锤、套筒、轴承、油封、焊条挨个摆好,检查焊机和万用表,等着车间报修。
七点半,制粒车间操作工跑进来,脸色着急:“王师傅!制粒机突然闷机停了,电机转不动,料堵得死死的,再拖下去,整条线都要停!”
王师傅拿上听针、万用表,李伟扛上扁铲、大锤,刘波背上扳手、撬棍、钢丝绳,三人直奔制粒车间。
到现场先断电挂牌,挂检修牌,拉好警戒线。打开制粒机一看,环模全堵死,料压得硬邦邦,压辊抱死,主轴轴承发热,联轴器螺丝断了两根,电机皮带崩断,减速机漏油,安全销也弯了。
“清堵料、拆压辊、换轴承、换联轴器、紧螺丝、补漏油。”
刘波用扁铲、大锤一点点凿机内堵死的料,再用撬棍配合,把硬料一块块清出来,清理干净环模孔。李伟拆出抱死的压辊,更换磨损轴承,把弯掉的安全销换新,装好断裂的联轴器螺丝,更换崩断的皮带。王师傅用万用表测电机绝缘,查线路接线,用听针听电机声音,处理减速机漏油,紧固机座螺丝。
清理、更换、调试完,送电试车。制粒机慢慢启动,声音平稳,出料均匀,不再闷机。操作工看仪表正常,三人才擦汗收拾工具。
刚离开制粒车间,锅炉引风机房又有人喊:“引风机震动大,声音刺耳,烟囱不抽风,炉压顶得厉害!”
三人立刻往引风机房跑。断电挂牌后,拆开风机外壳,叶轮上全是灰块,厚薄不均,叶轮轻微变形,轴承间隙大,地脚螺丝松动,皮带轮错位,机壳漏风。
“清叶轮、校平衡、换轴承、正皮带轮、紧地脚、封漏风。”
李伟小心清理叶轮上的积灰,保证叶片重量一致,拿去做简单动平衡校正。刘波更换发热磨损的轴承,给轴承箱加新黄油,校正错位的皮带轮,保证同心度。王师傅紧固松动的地脚螺丝,用密封胶封堵机壳漏风处,调整皮带松紧度,测震动和电流。
试车后,引风机转动平稳,震动消失,噪音变小,抽风正常,炉压稳定。
还没歇两分钟,提升机操作工跑过来:“提升机跳车,链条咔咔响,料上不去,都堆在底下了!”
三人赶到提升机现场,断电挂牌检查。链条拉长松动,链轮磨损,料斗变形,底部积料卡死,上下轴承缺油,限位开关失灵。
“清积料、紧链条、换链轮、校料斗、加油脂、修开关。”
刘波清理底部卡死的积料,把变形的料斗校正固定。李伟收紧松动的链条,更换磨损严重的链轮,给上下轴承加注黄油。王师傅检修失灵的限位开关,调整行程,检查制动装置,确认安全可靠。
处理完试车,提升机运行顺畅,料斗上料平稳,不再跳车异响。
回到维修间刚喝口水,粉碎车间又来电话:“粉碎机电流高,声音怪,出料慢,筛网可能破了!”
三人带上备用筛网、扳手、锤子赶过去。断电开盖,内部筛网破裂漏料,锤片磨损变短,轴承发热,进料口不均匀,机内有杂物。
“换筛网、换锤片、清杂物、调轴承、校进料。”
李伟更换破裂的筛网,拆下磨损的旧锤片,装上新锤片,保证对称均匀。刘波清理机内铁块、杂物,调整轴承间隙,加注润滑脂。王师傅检查进料装置,保证进料均匀,调整风机风量,试车测电流。
修好后粉碎机出料顺畅,电流稳定,声音正常,效率恢复。
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